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CMD300膜干燥系統(tǒng)在DMG MORI車銑混合車床上的應(yīng)用

今天,來聊一聊CMD300膜干燥系統(tǒng)幫助客戶解決在DMG MORI車銑混合車床上的實際應(yīng)用問題。成都******有限責(zé)任公司是一家軍工制造企業(yè),承擔(dān)國防科研生產(chǎn)任務(wù),也是我們的長期客戶。近期,他們的工作人員找到我們成都辦事處的技術(shù)工程師幫忙分析一下他們及技工車間設(shè)備損壞的原因及解決辦法。我們的工程師了解到:機加工車間用DMG MORI車銑混合車床作為一種加工設(shè)備,該車床的總體用氣量在700L左右,這些壓縮空氣主要分為三路給車床供氣:一路壓縮空氣供給開關(guān)門及吹掃;一路壓縮空氣供給更換刀具及刀頭停車;一路壓縮空氣供給磁柵尺。壓縮空氣主要技術(shù)要求如下:

需要壓縮空氣來使用處理裝置和外圍裝置,因此,請確保所提供空氣的質(zhì)量達(dá)到ISO 8573.1的規(guī)定,

  • 固體物質(zhì)/顆粒尺寸<40毫米(0.001575英寸),質(zhì)量等級5.

  • 水/露點<+3℃(<+37.4℉),質(zhì)量等級4.

  • 油/殘油含量<0.1毫克/立方米(<0.000002磅/立方英尺),質(zhì)量等級2.

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車間工作人員向我們成都辦事處的技術(shù)工程師反映,車間有一臺DMG MORI車銑混合車床的磁柵尺總是出問題,而且更換一次磁柵尺需2萬元左右的高額費用。究其原因,發(fā)現(xiàn)是因為供給磁柵尺的那一路壓縮空氣里含有過多的雜質(zhì)和水分,而且車間的用氣量波動很大,壓縮空氣質(zhì)量不能滿足磁柵尺的工作要求,所以需要對車床供氣進(jìn)行整改。

經(jīng)過初級干燥的壓縮空氣需要通過約300m的管道輸送到車間,再經(jīng)過100m軟管輸送到機床。實際測定輸入機床的壓縮空氣參數(shù)如下:壓力露點5℃,工作壓力6.1bar。根據(jù)現(xiàn)場情況分析,我們的技術(shù)工程師決定利用CMD300膜干燥系統(tǒng)對給磁柵尺供氣的單根管路內(nèi)的壓縮空氣進(jìn)行凈化處理,凈化過程包括過濾和干燥兩部分,其配置圖如下:

CMD300膜干燥系統(tǒng)配置圖

上游的壓縮空氣在CMD300膜干燥系統(tǒng)的處理過程是先過濾再干燥,具體說來,先經(jīng)過兩級過濾器的過濾,將壓縮氣體中的顆粒物和油濾除,可濾除的顆粒物最小尺寸為0.01μm,油含量為0.01毫克/立方米,之后再通過膜干燥器的干燥作用將純凈的壓縮氣體壓力露點降至-20℃,現(xiàn)場安裝圖如下:

 CMD300膜干燥系統(tǒng)現(xiàn)場安裝圖

安裝后現(xiàn)場測量壓力露點-21℃,工作壓力6bar,完全滿足設(shè)備的用氣需求。自此,DMG MORI車銑混合車床的磁柵尺不再出問題,系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性都得到提高,工作效率也有很大提升,CMD300膜干燥系統(tǒng)使磁柵尺問題漂亮地解決。